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貴州甕福酸性廢水管道項(xiàng)目評(píng)為示范工程

    由美國(guó)博而思國(guó)際有限工程公司為甕福國(guó)際集團(tuán)公司設(shè)計(jì)的酸性廢水管道,實(shí)施了中水回收,梯級(jí)利用,將各種直接排放的或作為中水使用的潔凈水回收至硫酸循環(huán)水作補(bǔ)充水使用,另外將污水處理站處理后的終水打回生產(chǎn)系統(tǒng)以取代工業(yè)水或潔凈水,平均每小時(shí)可節(jié)約工藝用水415噸,廢水回用率達(dá)70%以上。減少排污量290噸,同時(shí)在廢水總排口實(shí)施了廢水在線監(jiān)測(cè),做到廢水雙達(dá)標(biāo)排放。項(xiàng)目建成后為宏福公司節(jié)約270萬(wàn)方廢水處理費(fèi)用和5萬(wàn)噸硫酸用量,綜合經(jīng)濟(jì)效益達(dá)6000萬(wàn)元/年。于2009年實(shí)現(xiàn)磷肥廠廢水“零”排放。為中國(guó)磷化工生產(chǎn)企業(yè)在水資源循環(huán)利用和水污染治理方面發(fā)揮示范作用。

    甕福國(guó)際集團(tuán)公司基本簡(jiǎn)介:   

    甕福國(guó)際集團(tuán)公司是集磷礦采選、磷復(fù)肥、磷煤化工、氟碘化工生產(chǎn)、科研、貿(mào)易為一體的國(guó)有大型企業(yè)。主要產(chǎn)品為宏福牌磷酸二銨、磷酸一銨。  
 
    一、廢氣排放及治理   

    1999年3月磷肥廠進(jìn)入試車階段,廠區(qū)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象較為嚴(yán)重,致使廠區(qū)內(nèi)設(shè)備腐蝕、損壞,污染物泄漏,周邊環(huán)境受到一定程度污染。面對(duì)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí),公司加強(qiáng)環(huán)保隱患排查和現(xiàn)場(chǎng)巡檢,杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象和違規(guī)、違章操作。對(duì)環(huán)保隱患按照“發(fā)現(xiàn)一項(xiàng),整改一項(xiàng)”的原則,明確責(zé)任人和整改期限,實(shí)行消項(xiàng)制,將隱患整改落實(shí)到實(shí)處。通過近幾年長(zhǎng)抓不懈,廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到明顯改善,2006年磷肥廠設(shè)備靜密封泄漏率為0.012%,動(dòng)密封泄露率為0.10%,達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。
  
    1、磷酸二銨的廢氣  
 
    磷酸二銨裝置的廢氣主要有NH3、粉塵及少量的氟化物,為了降低生產(chǎn)成本,保證廢氣達(dá)標(biāo)排放,廢氣分成三部分洗滌(反應(yīng)、干燥、冷卻)回收外,并與四川大學(xué)合作實(shí)施了“863”尾氣資源化項(xiàng)目,該項(xiàng)目采用逆流降膜工藝,回收低位熱量,達(dá)到降溫除塵的目的,項(xiàng)目投資400萬(wàn)元,每年節(jié)約能耗3574 t標(biāo)準(zhǔn)煤、47萬(wàn)t水,大大降低了環(huán)境污染物排放量。還引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),對(duì)磷酸二銨噴漿造粒和尾氣洗滌系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,改善了磷酸二銨的噴漿造粒效果,降低氨逸出率,提高尾氣洗滌效率,使生產(chǎn)每噸磷酸二銨的磷酸消耗由510公斤降到480公斤P2O5,合成氨消耗由230公斤降到224公斤。  
 
    2、熱電燃煤鍋爐的廢氣   

    熱電裝置燃煤鍋爐廢氣排放治理一直都是環(huán)保工作的重點(diǎn)。廢氣中的主要污染物是粉塵和二氧化硫,宏福公司為了降低廢氣中粉塵和二氧化硫含量,做了大量的探索和改造工作。鍋爐尾氣除塵原設(shè)計(jì)為水膜除塵,設(shè)計(jì)除塵效率為95%,由于除塵器效率下降,在水膜除塵器運(yùn)行期間,排煙含塵量高達(dá)1000 Mg/m3。2001年下半年宏福總公司投資500萬(wàn)元,著手對(duì)除塵器進(jìn)行改造,將水膜除塵器改為電除塵器于2002年上半年投用。電除塵器設(shè)計(jì)除塵效率為99.5%,經(jīng)過州環(huán)保局的監(jiān)測(cè),出口煙氣含塵量為108 mg/m3,達(dá)到了環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。2004年上半年,投資約1900萬(wàn)元,實(shí)施“863”活性焦煙氣脫硫項(xiàng)目,該項(xiàng)目采用活性焦吸附煙氣中的二氧化硫,然后加熱解析,并將解析出來(lái)的二氧化硫氣體送往硫酸裝置生產(chǎn)硫酸,年回收SO21.7萬(wàn)噸,生產(chǎn)硫酸2.6萬(wàn)噸,就本裝置而言以硫酸價(jià)格400元/噸計(jì),有100萬(wàn)元/年的經(jīng)濟(jì)效益。該裝置2005年7月4日通過州環(huán)保局的驗(yàn)收,既起到脫硫的作用,回收煙氣中的二氧化硫,回收SO2效率達(dá)到80%,通過計(jì)算回收SO2制得的硫酸和少繳的排污費(fèi)兩項(xiàng)之和大于裝置運(yùn)行費(fèi),該裝置煙氣中SO2含量和煙氣含塵量均達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。   

    3、磷酸廢氣   

    甕福礦區(qū)磷礦中含碘約75PPM,經(jīng)過選礦后富集到120PPM,隨后進(jìn)磷酸裝置,經(jīng)反應(yīng)的溢出進(jìn)入廢氣,磷酸廢氣中的碘排入大氣,既是資源浪費(fèi),又是新的環(huán)保污染,甕福國(guó)際集團(tuán)公司從2002年開始就與貴州大學(xué)合作,對(duì)碘在磷肥生產(chǎn)過程中的分布和行為進(jìn)行研究,從而選定了從磷酸中回收碘的工藝路線,通過實(shí)驗(yàn)室反復(fù)做實(shí)驗(yàn),上了一套5噸碘/年的中試裝置,進(jìn)一步收集數(shù)據(jù),通過一年的摸索,確定放大到2×50噸碘/年。
     
    二、廢水排放及治理   

    1、將原設(shè)計(jì)送污水處理廠處理的硫酸副產(chǎn)稀酸回收到磷酸利用,年回收硫酸5千噸以上,削減污水的外排量,同時(shí)降低污水的處理成本。完成了氨氮廢水回收利用項(xiàng)目,磷酸一銨裝置(MAP裝置)廢水最大限度回收,部分送入磷酸二銨裝置(DAP裝置)回收利用,使MAP、DAP裝置廢水互補(bǔ)互用,有效地減少?gòu)U水產(chǎn)生,同時(shí)大大地節(jié)約了工業(yè)取水量,節(jié)約了生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)磷銨廢水“零”排放。
  
    2、實(shí)施了中水回收,梯級(jí)利用,將各種直接排放的或作為中水使用的潔凈水回收至硫酸循環(huán)水作補(bǔ)充水使用,另外將污水處理站處理后的終水打回生產(chǎn)系統(tǒng)以取代工業(yè)水或潔凈水,平均每小時(shí)可節(jié)約工藝用水415噸,減少排污量290噸,產(chǎn)生了極大的環(huán)保效益。2007年1月底,公司廢水利用二期項(xiàng)目開始啟動(dòng),項(xiàng)目?jī)?nèi)容如下:①熱電裝置、硫酸裝置循環(huán)水排污、廢熱鍋爐排污、沉淀池水、脫鹽水站濃水(膜分離含鹽量高的水)、過濾器的沖洗水回收利用。②將風(fēng)機(jī)、泵密、空調(diào)、造粒機(jī)、干燥機(jī)、氨蒸發(fā)器等的密封、冷卻或冷凝液用作補(bǔ)充水、灰渣增濕。③改進(jìn)工藝,積極摸索廢水利用,磷酸裝置以渣場(chǎng)水取代閃蒸消泡工藝水、循環(huán)水和真空泵密封水作濾布沖洗水、尾洗第三級(jí)用水以磷酸循環(huán)水取代中水。④優(yōu)化工藝指標(biāo),實(shí)施最佳指標(biāo)操作,在磷酸循環(huán)水增設(shè)氟離子在線監(jiān)測(cè)儀、硫酸和熱電循環(huán)水增設(shè)氯離子在線監(jiān)測(cè)儀,以控制循環(huán)水濃縮倍率,同時(shí)采用疊加脈沖低電場(chǎng)水質(zhì)處理代替藥劑處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)循環(huán)水補(bǔ)水、排污穩(wěn)定,杜絕了不規(guī)律的廢水排放現(xiàn)象。⑤嚴(yán)格控制進(jìn)入石膏再漿用水量和渣漿濃度,防止將低磷污水變成高磷污水。二期項(xiàng)目實(shí)施并投用,減少取水量約240噸/小時(shí),磷回收、污水處理費(fèi)、取水費(fèi)等直接經(jīng)濟(jì)益約699萬(wàn)元/年。  
 
    3、實(shí)施廢水清污分流、廢水綜合利用項(xiàng)目和采取一系列措施后,甕福國(guó)際集團(tuán)公司在磷銨產(chǎn)量逐年上升,用水量卻逐步下降,取水量由原來(lái)的3600M3/小時(shí)減少到現(xiàn)在的1400M3/小時(shí),廢水回用率達(dá)70%以上。  
 
    甕福磷肥廠污水處理系統(tǒng)原設(shè)計(jì)處理量為272m3/h,甕福國(guó)際集團(tuán)公司生產(chǎn)裝置規(guī)模擴(kuò)大,加上處理渣場(chǎng)廢水,污水站處理能力已不能滿足需要,環(huán)保工作存在相當(dāng)大的壓力。組織技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān),探索出二級(jí)脫氟新工藝,在2004、2005年投資約2000萬(wàn)元先后對(duì)污水處理系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能技術(shù)改造,使污水處理能力從原設(shè)計(jì)272 m3/h提高到452.6 m3/h,實(shí)現(xiàn)廢水為三級(jí)指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放。目前,甕福磷肥廠廢水總排口實(shí)施了廢水在線監(jiān)測(cè),做到廢水雙達(dá)標(biāo)排放。
  
    4、酸性廢水綜合利用——酸性廢水選礦項(xiàng)目
  
    為達(dá)到零排放,甕福國(guó)際集團(tuán)公司組織技術(shù)人員參加與國(guó)內(nèi)外公司的技術(shù)交流。由美國(guó)博而思國(guó)際有限工程公司完成了基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì),投資1.3億元,項(xiàng)目建成后每年可減少270萬(wàn)方新鮮水取用量,同時(shí)節(jié)約270萬(wàn)方廢水處理費(fèi)用和5萬(wàn)噸硫酸用量,綜合經(jīng)濟(jì)效益達(dá)6000萬(wàn)元/年。在此基礎(chǔ)上,制訂了磷肥廠生產(chǎn)廢水“零排放計(jì)劃”,計(jì)劃于2008年底實(shí)現(xiàn)磷肥廠廢水“零”排放。將為中國(guó)磷化工生產(chǎn)企業(yè)在水資源循環(huán)利用和水污染治理方面發(fā)揮示范作用。

    通過甕福國(guó)際集團(tuán)公司以上逐年的環(huán)保投入治理、環(huán)保部門的嚴(yán)格監(jiān)管以及經(jīng)福泉市污染糾紛調(diào)處領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)、鑒定、監(jiān)測(cè),污染指標(biāo)及企業(yè)污染物排放濃度正逐步的降低,污染糾紛也趨于緩和,我們認(rèn)為只要堅(jiān)持“遵守環(huán)保法規(guī)、加強(qiáng)預(yù)防控制、廢物資源利用、落實(shí)環(huán)境指標(biāo)、環(huán)境友好相處、持續(xù)改進(jìn)提高”的方針,走清潔生產(chǎn)生存發(fā)展道路,高度重視經(jīng)濟(jì)建設(shè)與資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的關(guān)系,以節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境,推動(dòng)整個(gè)社會(huì)走上生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。

文章來(lái)源:
http://zt.gog.com.cn/system/2008/08/04/010321431.shtml

 



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